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1、SS4改型電力機(jī)車(chē)輪對(duì)失圓故障分析
輪對(duì)踏面的最表層因制動(dòng)、滑行或空轉(zhuǎn)的摩擦而急速加熱,接著這種被加熱表面的熱能很快向踏面內(nèi)外部傳導(dǎo)、擴(kuò)散使之急速冷卻,根據(jù)被加熱的踏面溫度不同,產(chǎn)生了兩種形式的熱裂紋。一種是踏面被加熱后急速冷卻,使表面起到淬火作用,而形成硬化層。另一種是沒(méi)有發(fā)生組織上的變化,踏面表面金屬因制動(dòng)被加熱后膨脹,由熱脹而產(chǎn)生的壓縮應(yīng)力大部分會(huì)因塑性變形而消失。機(jī)車(chē)長(zhǎng)期在長(zhǎng)大、重載、制動(dòng)電流過(guò)大的工作環(huán)境下工作使先產(chǎn)生塑性變形的部分產(chǎn)生缺陷,而人的肉眼又無(wú)法觀察出來(lái),從而產(chǎn)生輪對(duì)的失圓。
朔黃鐵路運(yùn)輸公司所屬十臺(tái)機(jī)車(chē),從2002年底開(kāi)始,相繼出現(xiàn)抱軸箱、齒輪箱、電機(jī)承掉
2、桿等多處裂紋,最嚴(yán)重的時(shí)候出現(xiàn)走行部圓彈簧裂損、齒輪箱5條安裝螺絲全部斷裂、電機(jī)刷架圈定位塊松脫、引起刷架轉(zhuǎn)動(dòng)引起電機(jī)環(huán)火、放炮等狀況。最后經(jīng)過(guò)分析,認(rèn)為是由走行部工作狀況惡化、振動(dòng)劇烈所引起,而引起振動(dòng)劇烈的唯一原因就是輪對(duì)失圓。
下面對(duì)輪對(duì)失圓產(chǎn)生原因進(jìn)行簡(jiǎn)單分析:
1.1 電阻制動(dòng)電流過(guò)大
機(jī)車(chē)最大制動(dòng)電流771A,輪周制動(dòng)功率可達(dá)5300KW,輪周制動(dòng)力可達(dá)412KN。而由于機(jī)車(chē)長(zhǎng)期處于最大制動(dòng)電流中工作,使輪對(duì)與鋼軌長(zhǎng)期處在最大的接觸力上,輪對(duì)軌面上極易產(chǎn)生一種不致于引起機(jī)車(chē)防空轉(zhuǎn)動(dòng)作的小滑行,而把圓形踏面磨成一塊或數(shù)塊平面的現(xiàn)象。它多數(shù)是由于制動(dòng)力過(guò)大等原因造成的
3、導(dǎo)致輪對(duì)相對(duì)失圓。發(fā)生了失圓的車(chē)輪由于不能圓滑地旋轉(zhuǎn),所以還會(huì)進(jìn)一步引起滑行。
這樣,輪對(duì)對(duì)鋼軌產(chǎn)生一種啃食作用,朔黃鐵路北大牛上行出站和龍宮下行進(jìn)站馬圈大橋上鋼軌已形成魚(yú)鱗壯的片狀軌面,對(duì)輪對(duì)的傷害較大,是產(chǎn)生輪對(duì)失圓的主要原因。
1.2 牽引及線路狀況
機(jī)車(chē)牽引5544噸、66輛、長(zhǎng)大下坡道(最大12‰)、曲線多、半徑小、橋遂相連、線路采用25米軌、接頭多、輪對(duì)與接頭的撞擊力以及重載超長(zhǎng)列車(chē)更加劇輪對(duì)的破壞作用。
列車(chē)的全部載荷(包括自重和載重),都是經(jīng)車(chē)輪而傳遞給鋼軌的。列車(chē)運(yùn)行時(shí),車(chē)輪在鋼軌上不斷地滾動(dòng),車(chē)輪踏面與鋼軌形成一對(duì)摩擦副。所謂踏面的磨損,是指踏面在工
4、作過(guò)程中,沿車(chē)輪半徑方向尺寸的減小,由于踏面磨損,使踏面的斜度受到破壞,機(jī)車(chē)在持續(xù)長(zhǎng)大下坡道上行駛,再加上電阻制動(dòng)的使用,加劇了機(jī)車(chē)動(dòng)輪塌面的磨損程度,造成輪對(duì)失圓。
1.3 司機(jī)操縱不當(dāng)
一方面,在長(zhǎng)大下坡道(最大12‰)時(shí),部分司機(jī)為了省事,責(zé)任心不強(qiáng),在使用機(jī)車(chē)電阻制動(dòng)時(shí),對(duì)區(qū)間線路不熟悉、區(qū)間盲目搶點(diǎn)、天氣不良時(shí)沒(méi)有及時(shí)采取措施、為防止列車(chē)運(yùn)行記錄監(jiān)控裝置自停放風(fēng)而直接將調(diào)速手輪由10級(jí)提到1級(jí)或由1級(jí)退回10級(jí),造成機(jī)車(chē)輪對(duì)滑行;另一方面,運(yùn)行中機(jī)車(chē)制動(dòng)電流始終保持在771A的最大制動(dòng)電流,使輪對(duì)相對(duì)軌面的接觸力過(guò)大,輪對(duì)工作狀況惡化,輪對(duì)破壞加劇。部分司機(jī)運(yùn)行中未嚴(yán)格執(zhí)
5、行《操規(guī)》中對(duì)制動(dòng)機(jī)的使用規(guī)定,造成機(jī)車(chē)動(dòng)輪的輕微擦傷,最終導(dǎo)致輪對(duì)失圓。
1.4 輪箍本身材質(zhì)不良
SS4型電力機(jī)車(chē)輪箍是由輪箍鋼軋制而成,輪箍是在加熱狀態(tài)下套上輪輞的,技術(shù)要求高,工作不可靠,而且軋剛的工藝水平遠(yuǎn)比不上整體鑄剛的工藝和質(zhì)量。
1.5 基礎(chǔ)制動(dòng)故障或調(diào)整不當(dāng)
極少數(shù)機(jī)車(chē)在運(yùn)行中,由于制動(dòng)杠桿系統(tǒng)發(fā)生故障且得不到及時(shí)處理,使機(jī)車(chē)抱閘運(yùn)行,造成輪對(duì)擦傷。另外,由于基礎(chǔ)制動(dòng)裝置杠桿和拉桿等調(diào)整不好,造成同一制動(dòng)梁閘瓦之間制動(dòng)力不均,制動(dòng)力大的車(chē)輪就可能被擦傷。這些原因最終都會(huì)導(dǎo)致輪對(duì)失圓。
2 輪對(duì)失圓故障的處理方法
輪對(duì)失圓故障的處理方法是車(chē)削
6、踏面。由于以上幾種原因,車(chē)輪磨損達(dá)到一定尺寸,致使機(jī)車(chē)走行部工作狀況惡化,振動(dòng)加劇,大量裂紋產(chǎn)生,車(chē)輪就不能繼續(xù)使用,必須進(jìn)行旋修,以恢復(fù)踏面原有幾何圖形。而踏面由于一次又一次地旋修,使輪箍厚度不斷減薄,直至超過(guò)運(yùn)用限度而報(bào)廢,對(duì)生產(chǎn)造成極大的損失及材料的浪費(fèi)。
3 SS4型電力機(jī)車(chē)輪對(duì)旋修公里統(tǒng)計(jì)報(bào)表
朔黃鐵路運(yùn)輸公司2003年7月~2004年7月機(jī)車(chē)旋修公里統(tǒng)計(jì)表
序號(hào)
事由
機(jī)車(chē)號(hào)
走行公里
1
旋輪
SS4579
65731
2
旋輪
SS4580
76543
3
旋輪
SS4581
87231
4
旋輪
SS4582
77496
7、5
旋輪
SS4583
69541
6
旋輪
SS4584
88634
7
旋輪
SS4585
73291
8
旋輪
SS4586
90641
9
旋輪
SS4587
80235
10
旋輪
SS4588
70691
4 經(jīng)濟(jì)性分析
4.1 一臺(tái)機(jī)車(chē)旋修的費(fèi)用在4000~4500元之間,十臺(tái)機(jī)車(chē)旋修一次的費(fèi)用在40000元左右,一臺(tái)車(chē)一年的走行公里在30萬(wàn)左右,一年內(nèi)旋修以4次計(jì),這樣用在旋修的費(fèi)用大概在20萬(wàn)左右。
4.2 如果輪對(duì)失圓得不到改善,照這樣的速度旋修下去,機(jī)車(chē)的輪箍將維持不到第二個(gè)中修就要全部更換新箍,一副新輪箍的
8、費(fèi)用在3000元左右,一臺(tái)機(jī)車(chē)要換8副輪箍需24000元,十臺(tái)車(chē)因更換新箍而產(chǎn)生的費(fèi)用就是24萬(wàn)元。
4.3 每臺(tái)機(jī)車(chē)旋修需要扣車(chē)24小時(shí),耽誤一趟運(yùn)量,朔黃鐵路一趟車(chē)的運(yùn)費(fèi)是18000元,一年內(nèi)每臺(tái)車(chē)旋修以4次計(jì),每臺(tái)機(jī)車(chē)因扣車(chē)耽誤運(yùn)量造成的經(jīng)濟(jì)損失在72000元,十臺(tái)機(jī)車(chē)一年內(nèi)因扣車(chē)耽誤運(yùn)量造成的經(jīng)濟(jì)損失在72萬(wàn)元。
4.4 另外,還有因輪對(duì)失圓對(duì)機(jī)車(chē)走行部造成不同程度的裂損等所產(chǎn)生的維修費(fèi)用。
這樣合計(jì)下來(lái),一年內(nèi)十臺(tái)機(jī)車(chē)因輪對(duì)失圓造成的損失是120萬(wàn)元。車(chē)輪的使用壽命不是磨損掉的,而是“旋掉”的,這不僅是一種浪費(fèi),還增大了修車(chē)費(fèi)用,增加了開(kāi)銷(xiāo)。
5 提出解決輪對(duì)
9、失圓的方案
5.1 對(duì)十臺(tái)電力機(jī)車(chē)的電子電路進(jìn)行技術(shù)改造,使電阻制動(dòng)電流降低,減少高速、制動(dòng)力過(guò)大造成的滑行以及降低輪對(duì)與鋼軌的接觸力。
此項(xiàng)技術(shù)改造主要針對(duì)SS4型電力機(jī)車(chē)電子柜,特性控制插件作了制動(dòng)附加限制電路和給定積分跟蹤電路兩條電路上的改動(dòng),將制動(dòng)附加限制電路中R235阻值改變,使機(jī)車(chē)的最大制動(dòng)電流得到改變,將給定積分跟蹤電路中的R189阻值改變,使積分環(huán)節(jié)的上升和下降時(shí)間得到改變。從而達(dá)到使機(jī)車(chē)速度在60Km/h以上的速度時(shí),無(wú)論司機(jī)調(diào)速手輪放置在任何級(jí)位,制動(dòng)電流始終保持在600A,電流比原來(lái)下降171A,相應(yīng)減輕輪對(duì)與鋼軌面的沖擊力,改變?cè)瓉?lái)司機(jī)將調(diào)速手輪由1級(jí)直接提
10、到10級(jí)或電阻制動(dòng)時(shí)由10級(jí)直接提到1級(jí)的狀況,電流由最小增到最大時(shí)的5秒左右的反應(yīng)時(shí)間降至14秒左右,減少了提流過(guò)快過(guò)高而引起的輪對(duì)空轉(zhuǎn)、滑行,而又不影響區(qū)間運(yùn)行時(shí)刻的理想效果。
5.2 針對(duì)線路狀況不好的情況,我們從實(shí)際的經(jīng)驗(yàn)得知機(jī)車(chē)上行方向1、3動(dòng)輪和下行方向2、4動(dòng)輪總是失圓較為嚴(yán)重的情況,每月對(duì)所有機(jī)車(chē)進(jìn)行一次轉(zhuǎn)頭,以達(dá)到均衡并延長(zhǎng)輪對(duì)使用壽命。目前朔黃鐵路正在全線更換無(wú)縫鋼軌線路的狀況將進(jìn)一步得到改善。
5.3 針對(duì)乘務(wù)員的操縱制定出《防止機(jī)車(chē)動(dòng)輪擦傷、弛緩的措施》、《列車(chē)長(zhǎng)大坡道平穩(wěn)操縱及走廊巡視的補(bǔ)充規(guī)定》、《DK-1制動(dòng)機(jī)操縱要點(diǎn)》、《電阻制動(dòng)使用規(guī)定》、《天氣不
11、良行車(chē)辦法》等一系列行之有效的措施規(guī)定,加強(qiáng)和規(guī)范乘務(wù)員操縱機(jī)車(chē)的作業(yè)程序,減少因違章操縱或責(zé)任心不強(qiáng)而造成的輪對(duì)失圓因素。
5.4 輪箍材質(zhì)不良,可以在下次中輪箍到限更換新箍時(shí)采用質(zhì)量過(guò)硬的產(chǎn)品,條件許可的情況下采用最新的彈性車(chē)輪或采用整體鑄剛輪,將能大大減少輪對(duì)失圓的故障。
5.5 加強(qiáng)乘務(wù)員對(duì)機(jī)車(chē)基礎(chǔ)制動(dòng)裝置的日常保養(yǎng),及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理制動(dòng)裝置故障的能力。保證機(jī)車(chē)閘瓦的間隙處在正常范圍內(nèi),密切注意制動(dòng)缸壓力,發(fā)現(xiàn)單缸不緩解或機(jī)械故障時(shí)能及時(shí)排除。
6 采取措施后輪對(duì)失圓的改善效果
朔黃鐵路運(yùn)輸公司2004年7月—2005年7月機(jī)車(chē)旋修公里統(tǒng)計(jì)報(bào)表
序號(hào)
事由
12、機(jī)車(chē)號(hào)
走行公里
1
旋輪
SS4579
124560
2
旋輪
SS4580
156400
3
旋輪
SS4581
132450
4
旋輪
SS4582
157810
5
旋輪
SS4583
145230
6
旋輪
SS4584
164520
7
旋輪
SS4585
132910
8
旋輪
SS4586
154470
9
旋輪
SS4587
148540
10
旋輪
SS4588
156910
從2003年到2005年機(jī)車(chē)輪對(duì)旋修公里統(tǒng)計(jì)報(bào)表可以看出,采取上述措施后,經(jīng)過(guò)一年的實(shí)踐,發(fā)現(xiàn)輪對(duì)失圓的狀況得到了明顯的改善,輪對(duì)的使用壽命比上年延長(zhǎng)了1倍,這大大減少了旋修中的浪費(fèi),并使輪箍的使用可以維持到第二個(gè)中修,僅此一項(xiàng)就節(jié)約費(fèi)用72萬(wàn)元,同時(shí)每年也可為企業(yè)節(jié)約輪箍旋修費(fèi)用10萬(wàn)元,減少一半的機(jī)車(chē)扣車(chē)率,因此而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益達(dá)12萬(wàn)元,并且減少了因機(jī)車(chē)走行部的裂損造成的臨修。