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湖南科技大學(xué)機械類外文資料翻譯
數(shù)控立式車削中心數(shù)控化改造
用新型SINUMERIK 802D數(shù)控系統(tǒng)對使用10多年的SKIQ16 CNC B數(shù)控立式車削中心進(jìn)行數(shù)控化改造,機床強大的數(shù)控功能極大地拓寬了機床加工零件的范圍,更好地保證了零件加工的一致性和產(chǎn)品質(zhì)量。本文獲第二屆SINUMERIK 數(shù)控應(yīng)用與改造有獎?wù)魑幕顒佣泉劇?
KIQ16 CNC B數(shù)控立式車削中心是捷克HULIN公司于上世紀(jì)90年代制造,采用FANUC-BASK 6T數(shù)控系統(tǒng)。由于該機床已經(jīng)使用10余年,加之?dāng)?shù)控系統(tǒng)更新?lián)Q代,F(xiàn)ANUC-BASK 6T數(shù)控系統(tǒng)早已停產(chǎn),系統(tǒng)板件老化,備件昂貴。采用新型數(shù)控系統(tǒng)對該機床進(jìn)行改造勢在必行,這樣可使該機床重新煥發(fā)活力,更好地發(fā)揮機床的潛力。
改造方案的制定
該機床原有功能齊全,包括主軸(工作臺)和銑磨軸的旋轉(zhuǎn)運動、X、Z軸坐標(biāo)運動、15個刀位的刀庫系統(tǒng),還有諸如冷卻系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)、排屑系統(tǒng)等機床功能。主軸和銑磨軸采用直流電動機及直流調(diào)速器。X、Z軸坐標(biāo)也采用直流伺服電機及直流伺服調(diào)速器。刀庫采用普通三相異步交流電動機,由5位二進(jìn)制凸輪定位。該機床的機械部分各方面機械性能良好穩(wěn)定、精度尚可、液壓系統(tǒng)工作正常,因此上述部分基本保持不變。
數(shù)控改造更換數(shù)控系統(tǒng)和電氣控制部分,采用SIEMENS SINUMERIK 802D數(shù)控系統(tǒng)。X、Z軸和刀庫坐標(biāo)伺服驅(qū)動系統(tǒng)采用SIIMODRIVE 611UE變頻驅(qū)動系統(tǒng)和1FK7伺服電機,選用脈沖編碼器作為位置檢測元件,達(dá)到數(shù)字伺服驅(qū)動系統(tǒng)閉環(huán)控制。主軸和銑磨軸驅(qū)動系統(tǒng)采用英國Eurotherm公司的590+系列直流電動機調(diào)速裝置。改造機床其他電氣控制線路,更換電氣控制元件,保證機床各種控制功能和操作的實現(xiàn),保證機床電氣控制部分長期可靠工作。
除增加MCP機床控制面板外,還要重新設(shè)計機床操作面板,具有各種機床功能按鈕和指示燈。
數(shù)控系統(tǒng)和坐標(biāo)伺服驅(qū)動系統(tǒng)
SIEMENS SINUMERIK 802D數(shù)控系統(tǒng)是將所有CNC、PLC、HMI和通訊任務(wù)集成,是基于PROFIBUS總線的數(shù)控系統(tǒng)。免維護(hù)硬件集成PROFIBUS接口用于驅(qū)動和I/O模塊并具有速裝結(jié)構(gòu)的操作面板。SINUMERIK 802D數(shù)控系統(tǒng)控制X、Z軸和刀庫三個數(shù)字進(jìn)給軸和一個主軸。該機床采用二塊I/O模塊PP72/48和機床操作面板MCP。利用TOOLBOX 802D中PROGRAMMING TOOL PLC 802軟件編寫PLC控制程序,調(diào)用PLC子程序庫中的SBR32 PLC-INI PLC初始化、SBR33 EMG-STOP 急停處理、SBR34 MCP-802D 傳送機床控制面板對應(yīng)I/O狀態(tài)、SBR38 MCP-NCK 機床控制面板MCP信號、操作面板HMI信號送至NCK接口、SBR39 HANDWHL 由操作面板HMI在機床坐標(biāo)系或工件坐標(biāo)系選擇手輪、SBR40 AXIS-CTL 進(jìn)給軸和主軸使能控制。由于子程序是標(biāo)準(zhǔn)的車床控制程序,這樣與該機床實際情況不同,刀庫采用數(shù)字軸控制,增加了數(shù)字軸的數(shù)量。在機床控制面板和進(jìn)給軸和主軸使能控制等子程序中都要做一定的修改。立式車削中心有別于一般的臥式車床,所以坐標(biāo)方向也有所不同,還需要子程序做相應(yīng)的修改。
SIIMODRIVE 611UE變頻驅(qū)動系統(tǒng)是一種功能可配置的驅(qū)動系統(tǒng),與SINUMERIK 802D數(shù)控系統(tǒng)構(gòu)成理想的組合。SIIMODRIVE 611UE變頻驅(qū)動系統(tǒng)滿足機床在動態(tài)響應(yīng)、速度調(diào)整范圍和旋轉(zhuǎn)精度特征等方面的要求,采用模塊化設(shè)計可獨立優(yōu)化至最佳狀態(tài)。驅(qū)動調(diào)試可在PC機上利用SimoCom U進(jìn)行或利用驅(qū)動模塊前端的顯示器和鍵盤進(jìn)行。利用SimoCom U可設(shè)定驅(qū)動器與電動機和功率模塊匹配的基本參數(shù);可根據(jù)伺服電機實際拖動的機械部件,對SIIMODRIVE 611UE速度控制器的參數(shù)進(jìn)行自動優(yōu)化;可監(jiān)控驅(qū)動器的運行狀態(tài)包括電動機實際電流和實際扭矩。
主軸和銑磨軸驅(qū)動系統(tǒng)
主軸和銑磨軸驅(qū)動系統(tǒng)采用英國Eurotherm公司的590+系列直流電動機調(diào)速裝置。590+系列直流電動機調(diào)速裝置是作為與配套控制設(shè)備安裝在標(biāo)準(zhǔn)箱內(nèi)的部件而設(shè)計的。控制裝置使用AC 380V的三相標(biāo)準(zhǔn)電壓,提供直流輸出電壓和電流,用于電樞和勵磁,適用于直流他激電動機和永磁電動機控制。
590+系列直流電動機調(diào)速裝置是采用32位微處理器實現(xiàn),具有許多先進(jìn)的性能:復(fù)雜的控制算法;標(biāo)準(zhǔn)軟件模塊與可組態(tài)的軟件控制電路相結(jié)合;通過串行線路,可與其他傳動裝置或數(shù)控系統(tǒng)通訊,能構(gòu)成先進(jìn)的過程系統(tǒng)。
主軸和銑磨軸電動機沒有更換,采用原來的模擬量控制。主軸電動機與主軸之間非1:1直連,主軸上安裝SIEMENS 5000線的TTL脈沖增量編碼器。將SIIMODRIVE 611UE的總線地址為12的雙軸模塊A進(jìn)給通道攜帶主軸,設(shè)定一個疊加軸。通過對SINUMERIK 802D數(shù)控系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定,使用SimoCom U驅(qū)動調(diào)試工具軟件調(diào)整SIIMODRIVE 611UE參數(shù)并配置總線模擬量輸出,模擬量輸出接口用于輸出主軸速度給定(±10V),數(shù)字量輸出用于模擬主軸使能控制,WSG接口用于連接主軸編碼器作為速度反饋,完成主軸控制配置。
刀庫系統(tǒng)
由于刀庫系統(tǒng)原來采用普通電動機,機械傳動比1:360。刀庫機械結(jié)構(gòu)特殊,圓盤刀庫豎直位于Z軸滑枕后,其旋轉(zhuǎn)方向與B軸方向相同。改造后采用SIIMODRIVE 611UE變頻驅(qū)動系統(tǒng)和1FK7伺服電動機,將刀庫改為數(shù)控坐標(biāo)軸,增加脈沖編碼器作為位置檢測元件,達(dá)到數(shù)字伺服驅(qū)動系統(tǒng)閉環(huán)控制。拆除原有的5位二進(jìn)制凸輪定位機構(gòu)。由于刀庫裝滿刀具后的重力作用,刀庫圓盤無法達(dá)到重力平衡。雖然刀庫運動可以精確定位,但是上述原因?qū)е缕鋵嶋H定位出現(xiàn)偏差,所以仍然采用坐標(biāo)運動定位后定位銷插入的準(zhǔn)確定位方法。
該機床換刀過程特殊,不同與一般的立式車床。PLC控制程序完成以下?lián)Q刀過程:裝刀時X、Z軸運動安全位置,Z軸上無刀,機床處于刀具放松狀態(tài)。PLC控制機械手伸出,推動立車刀架到Z軸上完成后刀具夾緊,即裝刀過程完畢。卸刀時X、Z軸運動安全位置,Z軸上有刀,機床處于刀具夾緊狀態(tài)。PLC控制機械手伸出,此時刀具放松,機械手縮回帶動立車刀架回到刀盤上后,刀具夾緊,即卸刀過程完畢。
SINUMERIK 802D數(shù)控系統(tǒng)支持利用M代碼或T代碼調(diào)用用戶循環(huán),可用于機床刀具交換。通過設(shè)置參數(shù)激活M代碼,利用程序段中的M06調(diào)用固定循環(huán)程序執(zhí)行刀具交換。編寫用戶循環(huán)程序,通過算法確定每個刀位刀庫軸(B軸)的旋轉(zhuǎn)角度,利用自定義M代碼啟動PLC換刀邏輯。PLC將數(shù)控系統(tǒng)“讀入禁止”信號置位,使該固定循環(huán)停止。將換刀機械動作用自定義M代碼分解執(zhí)行,例如:M12卸刀、M13裝刀等。換刀完成后,PLC將“讀入禁止”信號復(fù)位,使該固定循環(huán)繼續(xù)執(zhí)行。在固定循環(huán)中編寫信息顯示在數(shù)控系統(tǒng)屏幕上提示操作者換刀所進(jìn)行的步驟。
機床調(diào)試
數(shù)控系統(tǒng)的各個部件安裝連接完成后,開始調(diào)試PLC控制程序。由于該設(shè)備是立式車床,不同于PLC子程序庫中的車床應(yīng)用程序,所以必須針對該機床的具體情況修改PLC子程序。
將刀庫設(shè)為B軸,而原標(biāo)準(zhǔn)程序只有X、Z軸,需要增加B軸和在MCP上添加B軸正負(fù)方向點動鍵,需要對SBR34、SBR38、SBR40等子程序。由于是立式車床,X、Z軸正負(fù)方向點動鍵與MCP標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置不同也需要修改。根據(jù)機床需要設(shè)計MCP上用戶自定義鍵,如液壓啟動、液壓停止、橫梁放松、橫梁鎖緊及指示燈,設(shè)計MCP和機床操作面板的PLC控制程序并且調(diào)試功能實現(xiàn)。全面測試所使用的子程序庫的子程序,確保子程序的功能在與PLC控制程序聯(lián)結(jié)在一起時正確無誤。編輯設(shè)計PLC用戶報警,通過設(shè)定機床參數(shù)規(guī)定每個報警的屬性。設(shè)定機床基本參數(shù)包括:PROFIBUS總線配置、伺服驅(qū)動器模塊定位、主軸和坐標(biāo)軸位置控制使能以及傳動系統(tǒng)參數(shù)配比。
在對機床進(jìn)行了一系列調(diào)整后,數(shù)控機床已基本可以正常運行。但要使整個系統(tǒng)進(jìn)入最佳運行狀態(tài),還應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)參數(shù)優(yōu)化等工作。
當(dāng)整個系統(tǒng)運行正常后,還應(yīng)對相應(yīng)的坐標(biāo)軸等參數(shù)優(yōu)化調(diào)整,如:速度、增益、加速度及各項監(jiān)控參數(shù)等,以使系統(tǒng)進(jìn)入最佳工作狀態(tài)。在機床正常運行后,還應(yīng)對機床機械部分,如各軸垂直度、反向間隙、傳動系統(tǒng)精度等進(jìn)行測量調(diào)整,使機械系統(tǒng)達(dá)到最佳。當(dāng)然,機械調(diào)整后,還應(yīng)對系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行微調(diào),以使機床運行在最佳狀態(tài)。當(dāng)各部分的調(diào)整結(jié)束后,通過對機床機械精度的測量,還需對數(shù)控機床的位控系統(tǒng)進(jìn)行精度補償。反向間隙補償由于位置反饋編碼器裝在傳動絲杠的端頭,雖然消除了減速箱等機械傳動部分的反向間隙,但絲杠本身的反向間隙仍然存在,可將該值輸入系統(tǒng)相應(yīng)參數(shù),每次反向運行時,系統(tǒng)自動補償。由于絲杠長期使用中的磨損,絲杠各位置的螺距與標(biāo)稱值會有一定誤差,為提高定位精度,通過系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行補償。
根據(jù)用戶生產(chǎn)的需求,結(jié)合機床改造過程,對由SINUMERIK 802D數(shù)控系統(tǒng)進(jìn)行了分析、設(shè)計及實施。目前,針對該機床的機械、電氣、系統(tǒng)各個方面的改造、安裝、調(diào)試工作已經(jīng)完成,樣件加工完全達(dá)到預(yù)期效果。改造后機床已投入正常使用,陸續(xù)完成了多項零件加工任務(wù)。從整個機床的使用、運行狀態(tài)來看,改造后機床與原機床相比,功能的極大增強、自動化程度很高。 強大的數(shù)控功能極大地拓寬了機床加工零件的范圍。更好地保證了零件加工的一致性和產(chǎn)品質(zhì)量。同時高度的自動化也大大降低了操作工人的勞動強度,但對操作工人的綜合素質(zhì)又提出了更高的要求。
從機床的可操作性來看,結(jié)構(gòu)緊湊合理,顯示器、各種開關(guān)和指示燈布局更適合操作人員的使用。同時增加了一個小型的手持操作單元,以便于操作人員在不同的狀態(tài)下選擇更合適的操作位置。整個懸掛操作系統(tǒng)采用TFT液晶顯示器,窗口菜單式操作方式,不但減少了操作按鈕,而且操作更為簡單容易。
改造后的機床增強了可維修性。數(shù)控系統(tǒng)可監(jiān)控各控制部件的工作狀態(tài)及故障,并及時在顯示器上顯示,同時PLC控制的應(yīng)用,使整個機床控制系統(tǒng)線路大為簡化。所有這些都使機床故障檢測和維修更為方便、迅速。其次,需經(jīng)常進(jìn)行檢測、注液、加油的部件均布置于操作或維修人員容易接近的地方,利于日常的保養(yǎng)維護(hù)。
改造后的機床可靠性大為提高。數(shù)控系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)等控制系統(tǒng)的各個組成部分均是高度集成的微機控制系統(tǒng),這使得整個機床控制系統(tǒng)本身就具有較高的可靠性。PLC的設(shè)計應(yīng)用,成功地使各個控制部分達(dá)到了協(xié)調(diào)統(tǒng)一,極大地簡化了機床控制線路及所需元器件,更有利于提高整個系統(tǒng)的可靠性。 該機床改造的完成,不但為用戶擴大了該機床的加工范圍,也節(jié)約了大筆資金。本次改造的成功也為今后的機床改造工作積累了大量的經(jīng)驗。
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