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1、產(chǎn)品漏電的失效分析獲獎(jiǎng)科研報(bào)告
摘 ?要:漏電,是一種在電子產(chǎn)品上經(jīng)常出現(xiàn)的現(xiàn)象。導(dǎo)致漏電的原因多種多樣,如電子產(chǎn)品未能良好接地、電子產(chǎn)品中的器件存在損壞、焊接工藝不良等,都可能導(dǎo)致電子產(chǎn)品出現(xiàn)漏電的現(xiàn)象。近年來(lái),隨著PCB板焊接工藝的發(fā)展,各種各樣的焊接方法開(kāi)始應(yīng)用到實(shí)際產(chǎn)品中,而由于焊接工藝而導(dǎo)致的漏電現(xiàn)象也越來(lái)越頻繁,當(dāng)PCB板焊接時(shí)使用的阻焊膜表面附著過(guò)多的錫,在環(huán)境變化時(shí)有可能會(huì)引起漏電從而導(dǎo)致電子產(chǎn)品部分功能失效。本文結(jié)合一個(gè)具體案例,對(duì)由于焊接工藝導(dǎo)致的漏電現(xiàn)象進(jìn)行分析,希望能對(duì)提高電子產(chǎn)品的安全性及可靠性提供一定參考。
關(guān)鍵詞:漏電;阻焊膜附
2、著錫過(guò)多;失效分析
引言
漏電,就是電子產(chǎn)品的某一個(gè)地方因某種原因(風(fēng)吹、雨打、日曬、受潮、碰壓、劃破、摩擦、腐蝕等),導(dǎo)致電子產(chǎn)品與地之間有部分電流通過(guò),從而導(dǎo)致PFC電壓偏低現(xiàn)象,造成產(chǎn)品使用功能失效。本文通過(guò)一個(gè)漏電案例分析,希望對(duì)部分失效分析能起到一定的指導(dǎo)作用。
1 ?案例分析
1.1線路排查分析
1#樣品和2#樣品均標(biāo)識(shí)為“PFC電壓偏低”,即PFC工作后大電容電壓低于設(shè)計(jì)最低值383V(設(shè)計(jì)值為450V),通過(guò)PFC電壓檢測(cè)后發(fā)現(xiàn)R9806、R9808、R9811阻值偏小。然而,靜態(tài)條件下測(cè)試上述電阻阻值均正常,均為1M
3、Ω。1#樣品通電后,實(shí)測(cè)大電容兩端電壓約為360V,確認(rèn)存在電壓偏低的現(xiàn)象。R9806兩端電壓108V,R9808電壓108V,R9811電壓113V,各電阻分壓基本一致,因此并不存在單個(gè)電阻阻值變小的情況,且考慮到三個(gè)電阻的阻值同時(shí)變小為相同的阻值可能性極低。因此,分析認(rèn)為是大電容兩端(即對(duì)地)直接發(fā)生漏電,導(dǎo)致PFC電壓的減小。
3#樣品標(biāo)識(shí)為“Q9205漏電”,背景為加濕條件下Q9205 C級(jí)和B級(jí)之間有漏電流產(chǎn)生,隨著電源的工作漏電流加大,漏電流導(dǎo)致R9230兩端電壓升高,觸發(fā)Q9205和Q9204組成自鎖回路導(dǎo)通。
1.2外觀檢查
觀察失效樣品板面
4、,1#樣品、2#樣品在C9801和C9802大電容區(qū)域板面絕緣位置均發(fā)現(xiàn)白色異物,3#樣品在Q9205的B和C腳焊點(diǎn)間也發(fā)現(xiàn)大量白色異物。此外,板面其他區(qū)域普遍存在類似白色異物。
1.3 SEM&EDS分析
截取上述區(qū)域進(jìn)行表面SEM&EDS分析,結(jié)果顯示,焊點(diǎn)間阻焊膜表面普遍存在較高含量Sn,代表性結(jié)果見(jiàn)圖1~2。
1.4 離子色譜分析
分別對(duì)失效品板面(波峰焊接面)及光板板面進(jìn)行離子色譜分析,結(jié)果發(fā)現(xiàn)焊接后的板面離子濃度高于光板面離子濃度,但仍滿足當(dāng)前行業(yè)內(nèi)的相關(guān)要求,并不存在離子殘留過(guò)高的現(xiàn)象,測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表1。
1.5 綜合分析
5、
通過(guò)電路排查分析和實(shí)際測(cè)量,R9806、R9808、R9811電阻阻值正常,大電容電壓低是由于其對(duì)地漏電所致。
外觀觀察板面,發(fā)現(xiàn)板面存在較多白色異物殘留,經(jīng)SEM&EDS分析確認(rèn)板面存在的白色異物主要成分為Sn。結(jié)果表明,板面在完成器件焊接后殘留了大量Sn,大大降低了焊點(diǎn)間的絕緣能力。對(duì)于大電容兩端,原設(shè)計(jì)電壓為450V,焊點(diǎn)間板面由于大量Sn殘留而導(dǎo)致其絕緣性不足,在高電壓下很容易發(fā)生漏電現(xiàn)象,漏電會(huì)造成電壓降低,最終使大電容兩端電壓降低至383V,最終導(dǎo)致PFC電壓不足失效。對(duì)于Q9205,同樣是由于板面存在大量Sn覆蓋,直接造成Q9205的B極和C極之間出現(xiàn)漏
6、電現(xiàn)象,導(dǎo)致R9230兩端電壓升高,最后觸發(fā)Q9205、Q9204組成自鎖回路的導(dǎo)通而失效。
通過(guò)離子色譜結(jié)果顯示,焊接后板面離子濃度相比光板有所升高,但仍滿足當(dāng)前行業(yè)內(nèi)的相關(guān)要求,因此可以排除助焊劑焊接后板面離子殘留濃度過(guò)高導(dǎo)致漏電。
綜上所述,可以認(rèn)定產(chǎn)品進(jìn)行波峰焊接后,由于未及時(shí)進(jìn)行清理工作,導(dǎo)致PCB阻焊膜表面粘附了過(guò)多Sn,Sn的存在大大降低了焊點(diǎn)間的絕緣能力,在使用過(guò)程中,由于產(chǎn)品使用了高電壓,同時(shí)在空氣中濕氣的共同作用下,使焊點(diǎn)間很容易發(fā)生漏電,且濕度越高則漏電現(xiàn)象越有可能發(fā)生。在樣品中,除大電容和Q9205位置外,其余位置也同樣存在出現(xiàn)漏電現(xiàn)象的可能性,
7、只是可能未引起部分功能失效而未被發(fā)現(xiàn)。
根據(jù)這一現(xiàn)象,建議樣品在完成波峰焊接后,及時(shí)進(jìn)行清理,保證樣品表面清潔,避免焊接過(guò)后Sn過(guò)多粘附于板面,從而降低失效的發(fā)生。
2 ?結(jié)束語(yǔ)
本文中的案例是由于樣品完成波峰焊接后,沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行清理,導(dǎo)致板面存在大量的多余物Sn,Sn的存在使焊點(diǎn)之間的絕緣性能下降,最后導(dǎo)致了漏電現(xiàn)象的發(fā)生,使產(chǎn)品部分功能出現(xiàn)失效。
本文通過(guò)結(jié)合一個(gè)具體案例,分析了由于焊接工藝而導(dǎo)致的漏電現(xiàn)象所造成的影響。因此希望我們?cè)陔娮赢a(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程中,需要對(duì)電子產(chǎn)品焊接過(guò)程的各個(gè)細(xì)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格管控,從各個(gè)角度關(guān)注產(chǎn)品的性能,全面提高產(chǎn)品的可靠性、安全性。